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通用控制器

窄带钢五机架冷连轧机电气控制系统

发布日期:2022-04-17 点击率:84

总结窄带钢冷轧机电控装置的设计生产经验,结合用户的具体要求,本着高性能、低成本的原则,选择德国VIPA 300S系列PLC和英国CT不可逆全数字直流调速装置MENTOR-Ⅱ为控制核心,设计制造了一套五机架冷连轧机的电气控制系统,实现了速度的级联控制和张力的闭环控制,提高了设备和产品的各项性能指标,取得了较明显的经济效益。

五机架冷连轧机是由开卷机、螺旋储料装置、1-5#四辊冷轧机和卷取机等主要机械设备组成,在1-2#、2-3#、3-4#和4-5#机架间设有张力计,1#机架入口和5#机架出口各有一台测厚仪,以测量来料厚度和成品厚度;每个机架为独立的直流传动系统,1-5#四辊冷轧机均为工作辊传动,辊缝按工艺人工摆放,压下控制采用四象限全数字直流调速装置电动压下替代交流电动压下,卷取机采用四象限直流传动系统。

作为控制核心的PLC,选择了VIPA公司300S系列的CPU作为PROFIBUS系统的主站,在主操作台设置了IM253DP从站和一块TP270触摸屏,在两个压下控制柜和卷取控制柜分别设置了S7-200从站,同时控制1-5#机架的直流控制装置都安装了PROFIBUS扩展板MD24,在1-5#机架的机旁操作箱以及卷取操作台都分别设置了VIPA公司的IM253DP作为从站。

该套PLC系统以VIPA公司的Speed7系列的CPU 315-2AG12作为主站,从站数量达到了16个。作为主站的CPU 315-2AG12,本机自带1M内存(50%程序,50%数据),运算速度高达100000指令/ms,主要采集各个从站的数据,同时向各个从站传递指令,控制整个轧机。1-5#机架从站主要功能是接受主站传输的指令和数据(例如合闸、运行、速度给定等)以控制每个机架电机,同时向主站传递信息和数据(例如故障、速度反馈、电流反馈等)以反映每个机架电动机的状态;1-5#架旁操作箱从站分别采集各个机架控制的开关量信号;卷取机从站主要功能是传递卷取电动机的各种信息和接受主站的各种指令,同时还进行卷取卷径的计算以实现张力恒定;两个压下从站的功能是控制1-5#压下十台电机,同时还计算2#和5#压下驱动侧和操作侧的位置;系统200V从站主要采集主操作台对整个机列的操作信号;TP270触摸屏通过MPI与CPU 315-2AG12通信,主要用于显示各种机列数据。

控制系统中大量选用VIPA公司的IM253DP作为从站,节省投资。IM253DP的尺寸较小,采用35mm标准导轨安装,可以减小机旁操作箱的尺寸,接线采用弹簧卡接的型式,快速可靠。

直流电动机的直流驱动单元采用的是C.T公司的MENTOR-Ⅱ系列全数字直流控制装置。该系列全数字直流控制装置具有典型的双闭环控制特性,全数字菜单式参数设定,并可在线调整,可编程的模拟量和开关量输入输出,速度反馈可选择电枢电压、测速发电机和码盘,电流环参数自整定功能,装置自检功能,自带小功率磁场驱动及可配套的磁场控制模块FXM5。为了节省投资,1-5#机架直流驱动单元都选用单象限工作的不可逆全数字直流控制装置及磁场控制模块FXM5,采用磁场换向的控制方式,满足点动时对反向的工作要求。

系统的控制功能

窄带钢五机架冷连轧机的电气控制系统需要实现:机列的逻辑控制、直流传动控制、速度级联控制、机架间张力闭环控制和卷取张力控制。

1.机列的逻辑控制和直流传动控制

这两部分的控制属于基本控制,逻辑控制上主要是在容错方面做了较多工作,直流传动控制由于采用了全数字直流控制装置,保证了对给定信号的快速精确和稳定可靠地响应,并能准确地反馈各种信号。

2.速度级联控制

在冷连轧机的轧制过程中,各机架的速度匹配关系应始终遵循金属秒流量相等的原则,针对五机架连轧机,确定3#机架为机列速度基准机架,1#和2#机架按逆向级联方式进行,4#和5#机架按顺向级联方式进行。有三个信号对各机架的速度产生影响:一是机列的主速度给定,根据主操作手给定的机列速度,按相应的级联关系分配给各机架;二是各机架的速度微调;三是张力闭环调节信号。

3.张力闭环控制

连轧机机架间张力的变化主要是由金属秒流量的变化引起的,由于在轧制过程中,辊缝基本上是不做调节的,所以改变轧机的速度就能改变金属秒流量,从而达到控制张力的目的。

轧制过程中,PLC定时对机架间的张力反馈值进行采样,根据相应的张力给定计算出张力偏差值,调用PID控制指令计算出张力调节信号,变换为速度信号形式,分配给相应的机架,达到通过速度实现对张力控制的目的。

需要说明的是,1-2#和2-3#机架间的张力控制信号对应1#和2#机架的速度给定是正极性;而3-4#和4-5#机架间的张力控制信号对应4#和5#机架的速度给定则是负极性。

4.卷取机张力控制

卷取机的张力控制由卷取机的从站S7-200来完成,为了使卷取机以恒张力的卷取特性工作,就必须实时计算卷取机的带材卷径;本系统将测速辊的编码器接入S7-200的高速计数通道中,以计算带材长度,同时将卷取机的测速编码器的零脉冲接入高速计数通道,在S7-200的程序中做了事件中断,本系统设置了卷取机的测速编码器每转10转,调用一次中断程序,算出两次的长度差,即可算出卷径。

带材卷径计算出来后,即可通过程序计算出所需的卷取张力值,当卷径较小速度又较快时,卷取电机的速度有可能超过基速,电机则需要弱磁,此时电机的力矩会减小,为了获得恒定的力矩,需要从卷取机直流装置中读取电机的实时转速,计算出弱磁的倍数,按倍数加大卷取电机的电流给定,以补偿弱磁后的力矩减小。

系统特点和应用效果

将原来人工分别调各机架速度来保持机架间张力,改造为张力自动闭环工作方式,系统响应的快速性、稳定性得到了保证,消除了人为因素的影响。

在300S PLC的编程中,应用OB35系统块的定时中断功能,对张力闭环采取内外环的控制方式,这样就避免了同时调用1-4#PID环所容易引起的速度振荡,效果非常良好。

张力的投入在穿带过程中自动进行,从而在整个轧制过程中实现了张力控制,保证了产品的质量和成品率;因为整个系统都应用了PROFIBUS通信,省去了柜子之间以及和操作台之间的布线,大大降低了系统故障率,同时在主操作台设置了良好的人机画面,为客户检修故障提供了方便。

采用上述控制技术,窄带钢五机架冷连轧机的机列速度从90m/min提高到240m/min,张力控制实现了自动闭环,带负荷试车一次成功,运行一年半时间,PLC和直流控制装置未出现任何故障,设备可靠性高,经济效益十分显著。


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