发布日期:2022-04-17 点击率:65
1、取样表管堵 托电在磨煤机、空预器等部位的压力、差压采用了导压管直接取样,取样表管堵塞的故障经常出现。 故障现象:表现为压力无变化、差压升高、开关不动作、压力升高、差压降低等。 故障原因: 1) 设计缺陷:托电一期在设计中就没有取样管吹扫装置,造成取样管经常性被煤粉或灰堵塞。二期虽然设计了取样管吹扫装置,但一直未正常投用。发现这一问题后,经于热工室相关人员联系投用相关吹扫装置,未得到认可,主要担心吹扫装置投用时和投用后会影响到设备的运行工况。 2) 没有缓冲罐:设计中没有在取样口部位设置缓冲罐。 3) 吹扫不彻底:托电一期磨煤机的取样设计为一个取样口带多个设备,如压力、差压、开关等,吹扫时限于工况、时间、措施等原因,没有彻底将所有取样管线全部吹扫干净,遗留了隐患 处理方法:吹扫 处理效果:二期设备现在的办法是设备出现问题后,先吹扫,之后将吹扫装置投用,投用吹扫装置后,吹扫次数明显减少。遇小修或大修时,将所有取样管彻底吹扫后,将所有取样吹扫装置投用,相信会有很大的改善。一期限于设备的限制,现在只是出现问题立即吹扫,已经提出改造计划,希望能彻底解决这一问题。 2、温度测点波动 事故现象:测点表现为无规则波动 事故原因: 1) 就地设备接线松动。 2) 接线盒接线松动。 处理方法: 1) 查找松动处。 2) 重新紧固。 3) 螺丝无法紧固的立即更换。 处理效果:螺丝松动的原因一是安装调试时没有紧固良好,另外由于没有使用防松动垫圈,机组长期振动较大造成。已经提计划采购防松动垫圈,逐步更换,争取最大程度减少这类事故。 3、温度测点坏点 事故现象:测点指示最小或最大,成为坏点 事故原因: 1) 就地设备接线松动。 2) 接线盒接线松动。 3) 就地设备接线短路。 4) 接线盒接线短路。 5) 温度元件短路,元件已损坏。 6) 温度元件断路,元件已损坏。 处理方法: 1) 测量温度元件阻值。 2) 检查就地接线。 3) 检查接线盒接线。 4) 更换温度元件。 5) 紧固或更换螺丝。 处理效果:对于重复损坏的元件,采取更换取样地点、更换特殊保护套管。松动处紧固后,表现良好。 4、吹灰器行程开关 故障现象:吹灰器不动作、超限位 故障原因: 1) 行程开关不动作:由于机械犯卡,造成开关不动作。开关本身损坏,造成不动作。机械限位超限,开关无法自动复位,造成不动作。 2) 行程开关位置设置不好:位置设置靠前或靠后,吹灰器行进到位后无法停止,继续行走,造成吹灰器脱位,需重新设置限位。 3) 线路故障:线路虚接或松动,造成开关不动作或误动作。 处理方法: 1) 检查开关:开关有无卡涩、动作是否灵活、准确。 2) 位置检查:手动运行吹灰器,观察行程是否到位、是否超限。重新合理、正确设置开关位置。 3) 线路检查:检查线路连接是否有松动现象,紧固接线端子,更换螺丝等必要的附件。 处理效果:吹灰器的主要问题就表现在行程开关上,只要对行程开关认真、仔细的重新设定,热工部分可以保证处于良好的运行工况。 5、二期低加液位开关 故障现象:开关经常性误动作 故障原因: 1) 设计问题:二期低加液位开关设计的安装位置离设备太远,需经较长的连通管路。首先,响应时间有滞后。其次,低加的温度较高,较长的连通管路对保温要求较高。设计时没有考虑管路内气体排放的问题,管路有几处上下弯管。
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